根據中(zhong)厚(hou)煤層高(gao)產高(gao)效(xiao)自動化采(cai)煤工(gong)(gong)作(zuo)面總(zong)體工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu),礦井從技術論證、 工(gong)(gong)作(zuo)面設計、裝備配套、設備改造(zao)等各個方面開展創新研究。
(一)液壓支架方面
一是(shi)供(gong)(gong)液系(xi)(xi)統(tong)(tong)方(fang)(fang)面(mian),為保障工作面(mian)液壓(ya)系(xi)(xi)統(tong)(tong)整(zheng)體供(gong)(gong)液壓(ya)力和流量(liang)(liang),泵站(zhan)至工 作面(mian)分(fen)別(bie)建立(li) 3 路(lu)供(gong)(gong)液管(guan)路(lu)和回液管(guan)路(lu),同時(shi)在工作面(mian)內(nei)布(bu)置(zhi) 7 路(lu)供(gong)(gong)回液分(fen)支(zhi), 形(xing)成“三(san)進三(san)回、五路(lu)分(fen)支(zhi)”的(de)供(gong)(gong)液系(xi)(xi)統(tong)(tong),有效保障供(gong)(gong)液質量(liang)(liang)穩(wen)定(ding)可靠;二是(shi)程 序優(you)化方(fang)(fang)面(mian),通(tong)(tong)過(guo)優(you)化阻(zu)尼閥介入距離(由 300mm 改為 350mm),有效提高(gao)了 液壓(ya)支(zhi)架(jia)(jia)自動找直的(de)精準度;三(san)是(shi)參數設(she)置(zhi)方(fang)(fang)面(mian),通(tong)(tong)過(guo)優(you)化液壓(ya)支(zhi)架(jia)(jia)自動跟機 61 個關(guan)鍵參數,調整(zheng)抬(tai)底和降抬(tai)底延遲時(shi)間(jian)等方(fang)(fang)法(fa),實現支(zhi)架(jia)(jia)動作的(de)快準穩(wen),單架(jia)(jia) 移架(jia)(jia)時(shi)間(jian)全(quan)部控制在 9s 以內(nei),完全(quan)滿足采(cai)煤機 15m/min 的(de)截割速度,無丟架(jia)(jia)現 象(xiang),圖 2 所示。
(二)三機(ji)控制方面
一是選用高(gao)鏈速和大功率刮(gua)板輸(shu)送機(ji)(ji)(ji)和轉載機(ji)(ji)(ji),解決運(yun)(yun)輸(shu)系統運(yun)(yun)量低(di)、轉載 機(ji)(ji)(ji)入料口卡堵問題;二是升級(ji)刮(gua)板運(yun)(yun)輸(shu)機(ji)(ji)(ji)機(ji)(ji)(ji)尾自動(dong)張(zhang)緊(jin)系統,融入自動(dong)張(zhang)緊(jin)控(kong)制(zhi)(zhi) 算法(fa),提升了刮(gua)板的精準監測和控(kong)制(zhi)(zhi)能(neng)力,實現鏈條自動(dong)張(zhang)緊(jin)基(ji)于負載信(xin)息(xi)隨動(dong) 控(kong)制(zhi)(zhi),形成(cheng)更加符合(he)現場的自動(dong)張(zhang)緊(jin)功能(neng);三是通過增加斷(duan)鏈保護裝置,有效降 低(di)了刮(gua)板運(yun)(yun)輸(shu)機(ji)(ji)(ji)斷(duan)鏈風險;四是配備工況(kuang)監測系統和健康管理系統,通過對三機(ji)(ji)(ji) 減(jian)速箱進行實時數據(ju)采(cai)集和分析,實現故障報警(jing)和關鍵零部件維護提醒功能(neng),如 圖 3 所示
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